6月6日,記者從神木氣田獲悉,隨著雙16井區(qū)一井組最后一口套管滑套工藝井壓裂施工的結束,中國石油首批工廠化作業(yè)示范區(qū)之一的長慶神木氣田工廠化試驗井組壓裂作業(yè)取得圓滿成功,標志著長慶氣田工廠化試驗區(qū)壓裂作業(yè)現(xiàn)場試驗取得新進展。
為提高氣田水平井、直叢井作業(yè)效率,降低作業(yè)成本,長慶油田在蘇里格氣田和神木氣田開辟了靖70-18井區(qū)、雙16井區(qū)兩個氣田工廠化試驗區(qū),均屬于中國 石油設立的首批工廠化作業(yè)示范區(qū),旨在探索長慶氣田工廠化作業(yè)新模式。5月,長慶氣田首先在靖70-18工廠化試驗區(qū)G0-7井組完成了工廠化壓裂現(xiàn)場試 驗,累計壓裂改造6口水平井、3口直井,壓裂作業(yè)用時21天;隨后又在雙16井區(qū)雙22-26井組開展了第二個工廠化壓裂試驗,完成了5口套管滑套井、4 口機械封隔器井共計9口直井連續(xù)壓裂作業(yè),共壓裂改造44層,歷時12天。兩個試驗井組均采用工廠化作業(yè)模式,分別節(jié)省施工時間50天以上,提高工作效率 1倍以上,為探索、刻畫長慶氣田工廠化作業(yè)模式奠定了穩(wěn)固的基礎。
同時,長慶油氣院通過與采氣一廠、采氣二廠項目組及川慶井下合作,提前對供水、工藝和組織模式進行論證。緊緊圍繞“開發(fā)效益最大化”的目標,確定了以井場 “人工湖”和大排量連續(xù)混配技術為核心的供、儲、配一體化集中供水模式,減少儲液罐占地面積50%以上,節(jié)約備水10天以上,大幅提高了供水效率。在工藝 技術方面,運用了從分散到集約的“標準化”思路,以此作為工廠化作業(yè)的核心理念,用成熟、高效的套管滑套和水力噴砂的連續(xù)分壓工藝作為工廠化壓裂作業(yè)的主 體工藝,實現(xiàn)批量化、流水線作業(yè),從而最大限度地降本增效。在生產(chǎn)組織方面,以精細化管理作為工廠化作業(yè)的“靈魂”,利用科學的管理方法對生產(chǎn)組織各項因 素進行最優(yōu)化處理,形成以“六個一趟過”為關鍵的流水線集中壓裂組織模式,并制定了相關技術執(zhí)行標準。在“六個一趟過”中,僅創(chuàng)造性地應用大尺寸連續(xù)油管 進行通、洗井作業(yè)這一項措施,就節(jié)約24天時間.科學的生產(chǎn)組織模式全面提高了工廠化壓裂各環(huán)節(jié)作業(yè)效率,確保了兩個井組現(xiàn)場試驗順利完成,增效提速效果 顯著。
其次,為進一步優(yōu)化氣田工廠化資源配置,實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)保效益雙贏,長慶油氣院研發(fā)了新型可回收壓裂液體系,在雙22-26井組開展了現(xiàn)場試驗,現(xiàn)場回收利用返排液2700立方米,占到返排液總量70%,并實現(xiàn)了全程低摩阻施工、無液氮伴注下的快速返排等設計目標。
目前,這個井組已完成整體改造作業(yè),進入后期放噴排液階段。該井組壓裂作業(yè)的完成,標志著具有長慶氣田特色的鉆井試氣工廠化作業(yè)模式趨于成熟,為中石油全面探索建設工廠化示范區(qū)井組提供了強有力的技術支撐和保障。